廚衛(wèi)行業(yè)電鍍交付周期QCC改善案例
為了快速響應(yīng)市場交付需求,五金事業(yè)部對龍頭產(chǎn)品交付周期進(jìn)行了價(jià)值流分析(如下圖),目前制造周期為28天,其中電鍍工序占了8天。因此事業(yè)部決定成立QCC項(xiàng)目組,選擇電鍍工序
采礦業(yè)精益方針管理培訓(xùn)案例
一、項(xiàng)目背景 2013年3月,某煤業(yè)集團(tuán)在本部進(jìn)行 精益管理 集訓(xùn),各區(qū)域公司各礦精益專干們在那里接受了方針管理知識(shí)系統(tǒng)培訓(xùn),隨后公司各礦進(jìn)行了大范圍轉(zhuǎn)訓(xùn);作為精益管理體系
采礦業(yè)精益運(yùn)營系統(tǒng)改善案例
生產(chǎn)中關(guān)鍵參數(shù)的不穩(wěn)定性,會(huì)導(dǎo)致成本額外的增加或不受控ü磨選系統(tǒng)中藥劑的單耗并不穩(wěn)定,存在較大的波動(dòng)性
煤礦行業(yè)精益生產(chǎn)推行改善案例
第一期精益生產(chǎn)培訓(xùn)推行精益工具和工作方法部分,通過學(xué)習(xí)PM分析、5個(gè)WHY、改善提案、OPL單點(diǎn)教育、SOP標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序、A3報(bào)告、QRQC快速響應(yīng)系統(tǒng)、Q-Tools、統(tǒng)計(jì)分析、價(jià)值流程圖、因果
采礦業(yè)精益成本改善案例
項(xiàng)目實(shí)施后,浮選工藝流程運(yùn)行順暢平穩(wěn),運(yùn)轉(zhuǎn)過程中礦漿無大幅度波動(dòng),指標(biāo)較為穩(wěn)定,鉛回收率較改造前提高5%,鋅回收率較改造前提高0.5%。以每天原礦處理為2500噸,鉛品位為0.8
采礦業(yè)精益現(xiàn)場安全管理案例
試驗(yàn)采場現(xiàn)場安全管理項(xiàng)目自2017年7月底開展以來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及輔導(dǎo)老師的指導(dǎo)下,逐步開展各項(xiàng)工作,全體組員團(tuán)結(jié)合作,以積極的姿態(tài)投入到項(xiàng)目當(dāng)中,解決了項(xiàng)目開展中遇
鋼鐵行業(yè)六西格瑪庫存管理項(xiàng)目案例
庫存穩(wěn)定是精益生產(chǎn)的前提,但焦化煤場由于倉儲(chǔ)能力與生產(chǎn)規(guī)模不匹配、進(jìn)廠不均衡等原因,造成庫存波動(dòng)大,單種煤集中到達(dá)和斷料現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,給采購、物流調(diào)度和貨位管理帶
電芯行業(yè)降低漲漏不良率FMEA分析改善案例
博革咨詢發(fā)現(xiàn),05年1月份致4月份以來,我司電芯客戶對我司產(chǎn)品投訴共222次,其中漏脹為89次,占總的投訴40.1%。該種缺陷導(dǎo)致銷售量的減少約15%~20%。所謂的電芯漏漲指的是電芯封邊
發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的精益改善案例
發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的精益改善對整體物流、生產(chǎn)線配置進(jìn)行了優(yōu)化,節(jié)約生產(chǎn)場地近50%,整體生產(chǎn)效率提升約25%;WIP降低78%,設(shè)備利用率提升40%。
工程機(jī)械行業(yè)精益管理改善案例
博革咨詢在2009年開始為國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)某龍頭集團(tuán)公司提供精益管理改善咨詢,到2013年的時(shí)候,其服務(wù)領(lǐng)域從開始的質(zhì)量管理領(lǐng)域拓展到生產(chǎn)、采購、信息化、研發(fā)、進(jìn)出口、新廠房
機(jī)械重工企業(yè)精益生產(chǎn)效率提升案例
采購工業(yè)工程分析及改善手法,從而找出影響動(dòng)臂拼點(diǎn)效率低下真正原因,并加以改進(jìn)優(yōu)化。最終提升了挖掘機(jī)產(chǎn)能,達(dá)到了公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)。
廚電行業(yè)的精益生產(chǎn)改善案例
發(fā)現(xiàn)浪費(fèi),消滅浪費(fèi)要從每一位員工做起,從每個(gè)工位做起。在豐田甚至機(jī)器都要賦予智慧,發(fā)生故障,質(zhì)量問題會(huì)自動(dòng)停止的智慧。這就要求企業(yè)的每一個(gè)員工都必須重新學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)